濟鋼鐵路綜合料槽不停產(chǎn)加固
某鋼廠(chǎng)原料場(chǎng)受料槽建于1966年,其皮帶通廊位于地面以下,通廊墻壁采用毛石砌筑,墻壁下為毛石基礎,料倉料斗支承在鋼梁上,鋼梁支撐在毛石墻上(圖1)。地面以上采用鋼筋混凝土框架結構,上部結構總裝圖見(jiàn)圖2。該鋼廠(chǎng)1966年的鋼鐵年產(chǎn)量為約100萬(wàn)噸,2004年年產(chǎn)量達到640萬(wàn)噸,2005年年產(chǎn)量預計在1000萬(wàn)噸。由于原料場(chǎng)受料槽的建設速度遠遠低于鋼鐵產(chǎn)量的增長(cháng)速度,使得該原料場(chǎng)受料槽一直處于超負荷運轉。經(jīng)過(guò)40多年的運轉,該原料場(chǎng)綜合受料槽各部件出現不同程度的損壞。
針對該建筑物結構現狀、結構受力特點(diǎn)、場(chǎng)地環(huán)境情況,基于安全、經(jīng)濟和不影響正常生產(chǎn)運行的前提下,提出上部結構和地下通廊的可行性加固設計和施工方案。
由于擋墻外堆載大于原設計荷載,引起地面下沉,局部土體進(jìn)入塑性狀態(tài),給地下通廊的毛石擋墻施加很大水平推力,造成毛石擋墻內傾。通過(guò)對堆載下土體進(jìn)行注漿加固處理(圖6),提高土體強度,減小土壓力,增加其穩定性。
在地下通廊結構中,鋼漏斗內鐵礦原料通過(guò)鋼梁對毛石擋墻施加豎向力。由于鋼漏斗內原料高度經(jīng)常大于設計高度,使得毛石墻受到來(lái)自鋼漏斗較大的恕向壓力,造成毛石墻的基礎下沉,為了避免毛石墻基礎進(jìn)一步下沉,需要對其進(jìn)行加固處理。地下通廊皮帶槽與毛石墻體之間的最大距離約1.5m,最小距離0.5m,機械設備無(wú)法進(jìn)行施工,同時(shí)整個(gè)加固施工期間不能影響生產(chǎn)的正常運行,經(jīng)過(guò)多方論證,決定采用人工成孔的微型樁(樹(shù)根樁)對毛石擋墻基礎進(jìn)行托換處理。通過(guò)增加的鋼筋混凝土立柱、地梁和微型樁組成的豎向受力體系分擔來(lái)自鋼梁的壓力(圖7),減小毛石擋墻所受的豎向力,從而減小其沉降。
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山東建固
建大加固院
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